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品名:牌號:產(chǎn)地:寧波含量:雜質(zhì)含量:粒度:軟化溫度:導電率:硬度:貴冶破解傾動爐低品位雜銅處理難題 中國有色金屬報 我國首臺用于處理雜銅的傾動爐自2003年“...
品名: | 牌號: | 產(chǎn)地:寧波 |
含量: | 雜質(zhì)含量: | 粒度: |
軟化溫度: | 導電率: | 硬度: |
貴冶破解傾動爐低品位雜銅處理難題
中國有色金屬報 我國首臺用于處理雜銅的傾動爐自2003年“落戶”江西銅業(yè)公司貴溪冶煉廠以來,經(jīng)過多年對該設(shè)備、技術(shù)的消化、吸收和創(chuàng)新,從2007年開始,貴冶逐步攻克了低品位雜銅處理難題,一舉將我國的雜銅冶煉水平推至世界領(lǐng)先水平。目前,貴冶傾動爐不僅打破了國外95.5%的門檻品位限制,把入爐粗雜銅綜合品位降低到90%以下,而且年陽極銅產(chǎn)能也由設(shè)計的10萬噸提高到11萬噸以上。
傾動爐雜銅冶煉工藝有環(huán)保、節(jié)能、自動化程度高等諸多優(yōu)勢,但其對原料的要求極為苛刻:入爐原料含銅綜合品位必須高于95.5%,單種原料含銅品位必須高于92%。引進初期,不少業(yè)內(nèi)人士擔心,江銅能否從市場上采購到足夠多的高品位雜銅原料供傾動爐消化?近幾年的雜銅市場印證了人們的擔心,國內(nèi)外的雜銅量確實遠遠供不應(yīng)求。在這種情況下,貴冶傾動爐的技術(shù)人員將目光瞄準了低品位雜銅。
要處理低品位雜銅,如何脫雜成了一大技術(shù)“瓶頸”。而造渣熔劑的選用直接關(guān)系到脫雜效果的好壞。貴冶傾動爐投產(chǎn)初期,由于對造渣熔劑的選用缺乏經(jīng)驗,致使產(chǎn)出的陽極銅連續(xù)出現(xiàn)砷、銻、錫等元素超標的情況,主品位達不到99.3%的生產(chǎn)要求,嚴重影響到最終產(chǎn)品陰極銅的質(zhì)量。尤其近年來,隨著雜銅原料品質(zhì)的持續(xù)下降,這一問題更加突出。
為克服這一難題,貴冶傾動爐車間技術(shù)人員加強對當前雜銅冶煉發(fā)展趨勢的研究。2007年前后,他們了解到一種寧波市江北東帆金屬科技有限公司產(chǎn)名叫《銅合金精煉清渣劑的造渣熔劑》(銅熔劑)對低品位雜銅脫雜效果非常理想。2007年上半年,該廠開始了這一新型造渣熔劑的試用。經(jīng)過反復試驗,摸索出銅熔劑與其他造渣熔劑搭配使用的熔劑添加新方法,并逐步掌握了混合熔劑的最佳配入量、配入方式和配入時間。
實踐證明,新型混合熔劑具有造渣能力強、原料適應(yīng)性廣、造渣終點溫度低等特點。由于混合熔劑的運用,目前,貴冶傾動爐生產(chǎn)出現(xiàn)了“兩降兩升”的喜人局面:入爐原料綜合品位下降了,由設(shè)計值95.5%降至目前的90%以下,單種原料含銅幾乎沒有品位限制,甚至含銅品位1%以下的分銀渣也能入爐熔煉。2007年以來,貴冶傾動爐每年處理黑銅、氧化鈹、銅針等高附加值低品位粗雜銅1500多噸,創(chuàng)造經(jīng)濟效益近千萬元。陽極銅主品位由原來的99.2%左右提升至99.5%,主品位合格率由初期的60%左右提升至95%以上。能耗下降了。由于造渣終點溫度的降低,使傾動爐氧化造渣期由原來的8至9小時降低到3.5至5小時,單爐作業(yè)時間由原來的36小時下降到現(xiàn)在的24小時,車間由此降低能耗達15%以上,每年節(jié)省能耗費用600萬元以上。產(chǎn)能提升了。目前,貴冶傾動爐已連續(xù)多年突破了10萬噸的設(shè)計產(chǎn)能,每年產(chǎn)陽極銅達11萬噸以上。